光谷環(huán)保公司自2012年成立以來(lái),始終將技術(shù)改造作為一項重要工作緊抓不懈,一年內共實(shí)施技術(shù)改造20余項,5家環(huán)保分公司從運行實(shí)際出發(fā),突出重點(diǎn),在多項技術(shù)改造項目中取得成果。2013年4月,記者先后前往蕪湖分公司、肥東分公司采訪(fǎng),深入了解了兩家公司的種種舉措。
一、節能降耗,增收節支——蕪湖分公司爭做國內環(huán)保事業(yè)排頭兵
“在其他電廠(chǎng)的大煙囪上方,你常??梢钥吹揭黄C5木跋?,但是在蕪湖電廠(chǎng)上空,只有萬(wàn)里無(wú)云,這就是我們脫硫環(huán)節中GGH換熱的效果”。蕪湖分公司總經(jīng)理姜玉林在談起這些年技術(shù)改造的成果時(shí),成就與喜悅躍上眉梢,他翻開(kāi)手中的筆記本,密密麻麻幾十頁(yè)記載的都是這些年技術(shù)改造的經(jīng)驗總結和未來(lái)計劃。敬佩之心油然而生……
2012年11月起,蕪湖分公司產(chǎn)值、利潤都在光谷環(huán)保處于領(lǐng)先地位,能取得這樣的成績(jì),GGH吹掃介質(zhì)改造功不可沒(méi)。
“大家知道,脫硫塔內的漿液和二氧化硫反應會(huì )堵塞GGH,以往,我們通過(guò)使用從電廠(chǎng)購買(mǎi)來(lái)的蒸汽進(jìn)行吹掃,疏通煙道,蕪湖分公司每天要使用接近150噸蒸汽,用于購買(mǎi)蒸汽的花費就接近3萬(wàn)元(180元/噸),費用昂貴。于是我們思考,是不是可以在保證介質(zhì)壓力不變的情況下,用壓縮空氣來(lái)替代蒸汽進(jìn)行吹掃?”姜總在向我們介紹GGH改造時(shí)描述道,“所以我們在2012年10月份對1號機進(jìn)行了改造,上了2臺空壓機,運行效果良好,一切正常;在今年3月份,我們對2號機也進(jìn)行了改造。蕪湖分公司通過(guò)GGH改造,大大地降低了生產(chǎn)成本?!?/p>
實(shí)際上,這項改造不僅為蕪湖分公司創(chuàng )造了經(jīng)濟效益,也取得了良好的社會(huì )效益,“蒸汽也是用煤炭燃燒生成的,我們也為社會(huì )做了貢獻,節省了資源,這不正是我們環(huán)保企業(yè)應該做的事情么?”姜總的自信與堅持溢于言表。
除此之外,蕪湖分公司的另一項技術(shù)改造也取得了顯著(zhù)成效,那就是增效劑的投入和使用。蕪湖分公司建設階段,在固定資產(chǎn)投入偏低的條件下,輔機的容量設計很緊湊,余量不多,三臺泵必須全部使用,脫硫的廠(chǎng)用電率(發(fā)電廠(chǎng)直接用于發(fā)電生產(chǎn)過(guò)程的自用電量占發(fā)電量的百分比)是1.1%。于是,蕪湖分公司經(jīng)過(guò)反復考證,通過(guò)利用高科技增效劑反應,在保證脫硫指標和效果的前提下,實(shí)現了停轉一臺漿液泵的運行方式,按其功率為 620千瓦計算,蕪湖分公司一個(gè)月就能節省不少電費。真是小小增效劑,促生大成果。
作為第三方特許經(jīng)營(yíng)者,蕪湖分公司是專(zhuān)業(yè)人做專(zhuān)業(yè)事的最好注腳,他們通過(guò)自身的專(zhuān)業(yè)精神和努力實(shí)踐,最大程度地減輕了電廠(chǎng)主機在脫硫環(huán)保工作上的負擔。他們始終堅信作為第三方特許經(jīng)營(yíng)者,信任比任何榮譽(yù)都值得珍惜和維護。
關(guān)于未來(lái)的發(fā)展,姜玉林總經(jīng)理談到,“對于未來(lái)的技術(shù)改造,光谷環(huán)保、蕪湖分公司還有很多好的構想,雖然每項改造都有成本,但是我們要努力實(shí)現以最小成本換取更大經(jīng)濟效益、社會(huì )效益的目標。我們會(huì )將改造工作深入、持久地進(jìn)行下去” 。
二、效率當先,全員技改——肥東分公司技改創(chuàng )先爭優(yōu)獲實(shí)效
“一條河流流量過(guò)大,有人可能通過(guò)設置大壩來(lái)‘限流’,而我們則從源頭進(jìn)行‘節流’,這就是增加風(fēng)機變頻改造的原理?!狈蕱|分公司總經(jīng)理朱宏在談到增加風(fēng)機變頻改造時(shí),打了這么一個(gè)形象的比喻。增壓風(fēng)機改造是肥東分公司技術(shù)改造中最有成效、經(jīng)濟效益最大的項目。
增壓風(fēng)機是一種置于脫硫系統最前端、用于增加含硫煙氣動(dòng)力、讓煙氣順利通過(guò)脫硫系統的裝置,也是整個(gè)脫硫系統中功率最大的設備(2700千瓦/時(shí),風(fēng)量設計為120萬(wàn)立方米/小時(shí))。由于電廠(chǎng)平均負荷率只有70%,增壓風(fēng)機無(wú)需滿(mǎn)負荷運轉,在電動(dòng)機轉速固定的前提下,只有通過(guò)增加導葉、增大阻力來(lái)降低風(fēng)量,這就形成了損耗。
為了有效降低損耗,增收節支,肥東分公司全體員工在光谷環(huán)保技術(shù)部的積極配合下,不斷思考:他們在電動(dòng)機前加裝變頻設備,根據工況調整頻率來(lái)改變電動(dòng)機轉速,最終實(shí)現降低能耗的目標。由于技術(shù)改造只能在主機停機檢修階段進(jìn)行實(shí)施,肥東分公司全體動(dòng)員,改造前早準備、做方案,改造中搶工期、重細節,確保了在主機停機時(shí)限范圍內完成相關(guān)工作,歷時(shí)兩個(gè)月,圓滿(mǎn)地攻克了難關(guān)。按照風(fēng)機工作6500小時(shí)計算,節電率高達35%,兩臺機組每年可節約不少電費。與此同時(shí),也提升了電廠(chǎng)的經(jīng)濟指標,降低了能源消耗,實(shí)現了社會(huì )、電廠(chǎng)和自身的三方共贏(yíng)。
肥東分公司是光谷環(huán)保首個(gè)實(shí)施臨時(shí)煙囪技術(shù)改造的單位,既無(wú)技術(shù)先例可循,又面臨著(zhù)時(shí)間緊、防火要求高等難題,吸收塔內的防腐磷片極易燃,對防火要求非常高,一旦著(zhù)火,很難撲滅。全體員工輪流排班,在接近一個(gè)月的時(shí)間里,幾乎每天加班至午夜,國內曾經(jīng)發(fā)生過(guò)多起吸收塔著(zhù)火的案例,造成過(guò)巨大的經(jīng)濟損失,臨時(shí)煙囪技改防火工作不容閃失,只能?chē)婪浪朗?。技改期間,施工單位在塔外作業(yè),塔內便是肥東分公司員工澆灌自來(lái)水對塔體進(jìn)行冷卻,消防水滅火器時(shí)刻準備,最終實(shí)現了技改的安全、快速完成。
如今,節能減排、清潔生產(chǎn)的環(huán)保要求日益提高,脫硫廢水是行業(yè)內面臨的難題之一。為了進(jìn)一步提升廢水處理水平,實(shí)現達標排放,肥東分公司相關(guān)員工反復查看現場(chǎng),參考外單位技術(shù)經(jīng)驗查看管道走線(xiàn),自己想思路,做圖紙,施工實(shí)施,尋找到了顆粒物含量最低的節點(diǎn)進(jìn)行排放。
肥東分公司安全事故率之低在光谷環(huán)保名列前茅,在投產(chǎn)的三年時(shí)間內,兩次被評為“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”。一般情況下,安全事故發(fā)生率與維修費用成反比趨勢,為了避免安全事故的發(fā)生,許多單位都“換得勤、修得勤”,直接導致人工費、備品備件更換費用大幅增加,但是肥東分公司卻總結出了自己的一套方法,在大幅降低維修成本的前提下,實(shí)現了安全事故少發(fā)生的雙豐收。在被問(wèn)到有什么經(jīng)驗值得分享的時(shí)候,朱宏總經(jīng)理談到:第一,要更換的備品備件,對于無(wú)備用的關(guān)鍵設備,肥東分公司嚴格按規范執行,對于有備用的小設備,肥東分公司實(shí)施“實(shí)時(shí)滾動(dòng)更新”策略,在沒(méi)有檢修單位的條件下,自己動(dòng)手實(shí)時(shí)更換;第二、日常維護方面,鼓勵員工修舊利廢,能修不換,肥東分公司員工的責任心和節儉態(tài)度是我們做好這方面工作的關(guān)鍵,通常我們發(fā)現問(wèn)題后,就有員工自發(fā)動(dòng)手維修;第三,計劃檢修項目,自己能做的不外包,電氣和儀控等一些有技術(shù)含量的項目,鼓勵員工自己實(shí)施,通過(guò)這些方式鍛煉隊伍、培養人才、總結經(jīng)驗。朱總自信地告訴記者:施工單位能做的,我們一定也能做。
“有時(shí)候,我們有些設備出問(wèn)題了,正打算換呢,第二天一來(lái),卻發(fā)現員工主動(dòng)加班,將設備修好了!”朱宏總經(jīng)理在談到肥東分公司技改工作時(shí),對員工的自我奉獻精神感動(dòng)不已。
正是有了這樣一個(gè)全員參與、甘于奉獻、不計得失的員工團隊,肥東分公司才能在技改工作中碩果累累、成績(jì)顯著(zhù)。
光谷環(huán)保不僅積極采用新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料對現有設施、生產(chǎn)工藝進(jìn)行改造,取得了顯著(zhù)成效。與此同時(shí),他們還通過(guò)創(chuàng )新,先后獲得“測量漿液密度和酸堿度的裝置”等20項發(fā)明、實(shí)用新型專(zhuān)利技術(shù);此外,他們還積極推進(jìn)精細化管理,2012年5個(gè)環(huán)保分公司的脫硫投運率由上年的98.9%提高至99.66%。